分享好友 新闻首页 新闻分类 切换频道

参数优化破解“节能方程”

2015-11-16 08:145260中国石化新闻网

“别看咱只是调整了一个小小的参数,这可降低了不少能耗呢!”11月13日上午9点,在普光气田天然气净化厂中控室,内操尹丹辉对照优化后的胺液再生系统运行参数,点击鼠标,将第三联合装置第二系列净化装置的蒸汽用量调整为每小时46吨。

蒸汽是该厂净化装置的主要动力,而80%以上的低压蒸汽被脱硫单元的胺液再生系统消耗掉。胺液再生系统的主要作用是将硫化氢从富胺液中再生出来,使硫化氢进入硫黄回收单元。而析出硫化氢之后的贫胺液也有“任务”,就是再循环吸收原料气中的硫化氢。

“天然气净化厂规模巨大,所消耗蒸汽的成本是比较高的。我们能不能在保证外输天然气质量合格的前提下,将胺液再生系统蒸汽消耗量降到最低呢?”今年6月,该厂孔祥丹、雷明军等技术员产生了这一想法。

带着这样的想法,他们仔细研究了胺液再生系统的各个参数。

“如果把降低胺液再生系统蒸汽消耗量比作解答一道‘节能方程’,那么原料气处理量,进再生塔富液量,低压蒸汽的用量、温度与压力等,都是‘自变量’。”孔祥丹说,“而且,蒸汽用量变化时,其他关联量也会发生变化。”

难度不仅是这些。降低蒸汽消耗量的前提是确保产品气质量合格,需要走好成本与质量的“平衡木”。带着解决重重难题的决心,孔祥丹、雷明军等人在第一联合装置第一系列净化装置上做起了胺液再生系统热负荷测试。

这一测试并不简单。由于变量之间“牵一发而动全身”,加上没有经验可供借鉴,因此需要非常谨慎地调整蒸汽用量。此前,单列净化装置每小时消耗蒸汽45—50吨,技术人员从这个高度开始,每次测试,他们将每小时蒸汽消耗量降低0.1吨,然后仔细观察两小时,记录蒸汽用量、再生塔顶温度、再生压力、产品气二氧化碳含量等十几个数据。

在确保产品气合格前提下,第二次测试,他们再将每小时蒸汽消耗量降低0.1吨,观察两小时,然后记录相关数据。

这样周而复始,经过三个星期的努力,他们测试200多次,记录了2500个数据,终于得出了理想的参数,将单列净化装置每小时蒸汽用量从45—50吨调整为42—46吨,胺液循环量从每小时480吨调整到430吨,再生系统压力从92千帕降至84千帕。

更让人欣喜的事,虽然每列净化装置每小时节省3吨蒸汽,但是再生之后的贫胺液质量优于之前,硫化氢含量从每升0.03克降至每升0.01克,并且丝毫不影响外输产品气质量。

孔祥丹算了一笔账:按照每吨蒸汽170元的价格、每列净化装置一年运行时间为8000小时来算,这次参数优化后,每列净化装置一年可节约成本408万元。

举报
收藏 0
评论 0
垃圾围城 无解方程?
位于海南省海口市的新埠岛,是一个三面环江、一面临海、经河水冲击而成的河口岛。1月1日晚上,中央电视台播出了海口新埠岛遭垃圾“淹没”的报道。一石激起千层浪,海口市委、市政府紧急部署,及时开展整治清理专项行动。

0评论2015-01-26404

浙江电力率先实现调控远方程序化完善"大运行"
12月25日,500千伏姚江变育才扩建间隔及220千伏育才变启动操作中,浙江省调和宁波地调省地两级调控中心同时实现了调控远方程序化操作,在国网

0评论2014-12-29435

雷诺冠名法国E.DAMS车队征战电动方程式
2014年7月11日报道:近日,雷诺正式宣布成为法国E.DAMS车队的冠名赞助商。在9月13日揭幕的首届国际汽车联合会电动方程式赛车锦标赛(FIAFormulaEChampionship)中

0评论2014-08-09915