11月25日上午,雷鸣科化公司高级工程师张十庆指着电锅炉兴奋地说:“从11月1日开始,随着淮北地区气温的骤降,电锅炉这个昔日的‘电老虎’终于进入了冬眠期。它只能眼睁睁地看着新热能机组轻松地送热。”
从公司机电科统计的数字看,新热能机组运行24天,平均每天耗电171千瓦时,而过去使用电锅炉每天耗电都在1000千瓦时以上。
雷鸣科化公司在加快建设节能型企业中积极探索,勇于创新,为新型热能技术由生活服务型向生产应用型转变闯出了一条新路。
水胶车间电锅炉是为硝酸甲胺罐、溶解罐及配套管道进行保温而配置的。每天送热温度在75℃至85 ℃之间,24小时运转,耗电在1000千瓦时以上,是一个名副其实的“电老虎”。机电技术人员一直想对电锅炉进行技术改造,但一是现有设备技术成熟,国外引进,二是难以找到更好技术替代,所以,只能无奈地看着“电老虎”从1982年“发威”到现在。而另一方面,离电锅炉不到50米的中和工序却是另一番景象。中和工序在中和反应中释放大量热能。传统的做法是,用冷水带走热能,经过凉水塔进行冷却降温后再循环使用。由于技术原因,产生的热能只能无奈地放弃。一个是“耗电大户”,一个是“产热状元”,由于技术问题无力解决,只能是看在眼里疼在心里。
只要努力,问题就会有新的解决办法。去年底,雷鸣科化公司对机关浴池进行了改造,上马了热能机组,使每天费用由千元降至百元以下。
受上马热能机组的启发,公司机电技术人员大胆设想,能否将热能机组由生活服务型向生产应用型延伸?能否对过去成熟的设备进行技术革新,让节能新技术尽快发挥效能?能否将中和释放的热能尽数收回?
思路的转变不仅提振了机电技术人员的信心,更为他们对现有先进设备推广应用新型节能技术打开了想象的空间。带着收回中和热能、改造电锅炉、上马热能机组这一课题,机电技术人员在公司的鼎力支持下进行了广泛的调研和论证,并于9月份完成了方案设计。公司投资12万元,增加一组热泵、一个水泵及附属管道,用中和释放的热能替代了电锅炉热能,温度自动调节,无人作业。自11月1日使用热能机组后,运行27年的电锅炉没有再启动一次,退出了设备管理序列。
新热能机组替代电锅炉的成功,加快了机电技术人员推广新型节能技术的步伐。目前,用蒸汽泡软田菁粉胶丝的工艺也将淘汰,被热能机组取代。
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