安庆石化腈纶部进一步强化精细管理,大力挖掘节水潜力,落实节水措施,有效提升了装置的节水能力和水平。2017年该部水耗为22.01吨/吨纤维,同比节水4.60吨/吨纤维,创历史最好水平。
该部围绕节水目标,建立健全节水管理制度,在“水”字上大做文章,安排专门管理技术人员每天紧盯各项消耗指标,发现异常及时查找原因并处理。加强对用水环节的专项检查,并加大考核力度,尤其对用水大户纺丝装置的脱盐水进行专项考核,加大控水奖惩力度,督促整改用水系统中的不合理现象,及时发现装置泄漏点,彻底杜绝“长流水”以及消除跑、冒、滴、漏现象。
与此同时,该部鼓励职工寻找本装置、本岗位存在的水耗问题,积极出主意、想办法,推进用水环节的规范化、标准化管理,避免和纠正用水环节中的不合理现象,提高了水资源的重复利用率。如对各装置机封水,他们精细调整用水量,做到既能满足生产需要,又不浪费用水,并把机封水送入回收冷凝液储罐,做为纺丝装置水洗工序用水。他们还对凝胶系统清洗用水动起了脑筋,利用蒸发系统的冷凝液替代A级脱盐水,每小时节约用热水达6吨,不仅减少了蒸汽和A级脱盐水使用量,还稳定了水洗的温度,提高凝胶系统除杂效果及成品质量。
该部还注重利用技术创新提高用水效率。纺丝装置定型机出口以往采用叶片式密封,为了保持定型机内压力及防止热水、蒸汽和丝束从密封出喷出,在出口密封装置通入来自暖水罐、温度为80摄氏度的密封水。但在该工艺条件下运行,由于密封水水质状况不佳,杂质较多,易造成定型出口密封叶片卡死,丝束在定型出口拉断,影响纺丝线的平稳生产。该部经过周密筹划,于2017年4月份进行定型机出口密封水流程优化,将定型出口来自暖水罐的密封水改用B级脱盐水。从项目投用效果来看,即改善了定型密封水水质,又降低了定型出口密封温度,进而大大降低了B级脱盐水消耗量。据测算,此项目可降低B级脱盐水消耗3吨∕吨纤维,同时还相应降低装置外排污水,取得了明显的社会效益。(何文生)
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